【操作難題】在以往注入井的取樣過(guò)程中,采用的是放空取樣法取樣。取樣過(guò)程中需要開(kāi)大放空閥繼續放空1-2分鐘,然后慢慢關(guān)小放空閥,約5-6分鐘放空液流變得清澈后,迅速關(guān)閉取樣器進(jìn)液總閥,然后關(guān)閉取樣點(diǎn)閥門(mén)。放空取樣法為避免聚合物溶液剪切,需要大量放空,不但操作煩瑣,耗用時(shí)間長(cháng),而且會(huì )造成一定程度的污染現象發(fā)生。另外操作流程順序不正確,還會(huì )使取出樣品不具有代表性,導致取樣失敗,造成聚合物浪費。
【原因分析】原來(lái)取樣裝置,由于沒(méi)有技術(shù)解決取樣過(guò)程中溶液剪切難題,只能依靠放空、靜止等方法來(lái)取出符合要求的樣品,注入井取樣急需要一種高效、快捷、實(shí)用的裝置來(lái)完成此操作,以此作為現有技術(shù)的一種補充,能夠實(shí)現高效取樣的目的。
【破解方法】我們針對問(wèn)題,研發(fā)了一種注入井高效取樣裝置,裝置由閥組合體、連接管、活塞腔、活塞、絲杠、搖輪、進(jìn)液閥、取樣閥、取樣接口、壓力表接口、壓力表、放空閥等部分組成。該裝置的兩側連接管與原井口管線(xiàn)斷開(kāi)后通徑連接為一體,使注入液體通過(guò)閥組腔體內部直接穿過(guò)。
研發(fā)過(guò)程中,技術(shù)難點(diǎn)是如何消除溶液剪切,我們通過(guò)活塞在絲杠的作用下勻速前行或后退來(lái)改變腔體大小并自鎖,在需要采樣時(shí),首先轉動(dòng)搖輪,使活塞向內旋入,直至活塞腔底部,消除腔內空間。緩慢打開(kāi)進(jìn)液閥,使注入管線(xiàn)與活塞腔連通,同時(shí)安裝壓力表,觀(guān)察壓力值。緩慢反向轉動(dòng)搖輪,使絲杠帶動(dòng)活塞逐步向外運行,讓出腔內空間,使注入液緩慢有序流入充滿(mǎn)逐漸增大的腔內空間。泄壓歸零。通過(guò)以上操作實(shí)現消除溶液剪切的目的。
【應用效果】2021年以來(lái),我們程延慶勞模工作室應用此項技術(shù),完成了20套高效取樣裝置的制作,配備給注采班組,共完成20口注入井取樣工作。目前應用該裝置注入井可以實(shí)現不用放空,不用等待一次取樣成功。
經(jīng)計算,20套高效取樣器成本2萬(wàn)元,用老式取樣器20口注入井年浪費聚合物、失敗取樣數據影響注聚效果經(jīng)濟效益在5萬(wàn)元。使用該裝置半年能收回成本。目前,作為注入井配套設備,如果在油田采油單位推廣,創(chuàng )造的經(jīng)濟效益將更加可觀(guān)。(張云普 李婧宇 整理)
本文章轉自《中國石油報》